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预防煤仓堵煤论文
2014-11-14 | 阅:  转:  |  分享 
  
年来煤炭市场大幅变化,

机组燃煤远偏离设计煤

种,锅炉断煤频繁,燃油

量飙升,灭火增多。为解决这些问题,

徐州华润电力有限公司运用精益化

管理的SDA工具攻关难题,确定预

防煤仓堵煤的SDA课题,进行了有

益的尝试和创新,以减少、预防煤

仓堵煤,改善锅炉燃烧状况。

第一步设定主题

徐州华润开展预防煤仓堵煤技

术攻关主要是基于以下背景进行的。

首先,徐州华润2011年断煤次



后被迫停火,降负荷,减温水的投用量相应增加。

这些都直接造成了运行人员心理压力增大,例如主值、副值80%的时间

在关注整个煤斗的运行情况,不断导煤、尝试清堵措施。但由于煤斗维护人

员没有这方面有效的清堵办法,清堵现场环境经常受到严重污染。

因此,徐州华润决定开展预防煤仓堵煤技术攻关,最终目的在于提高设

备的安全可靠性,减少机组的助燃油投用,减少过热器、再热器、减温水的

投用,提高机组的经济性。

第二步现状把握

根据上述背景,徐州华润成立了预防煤仓堵煤SDA小组。小组成员主

要来自三个部门:技术支持部、维修部(现在的检修公司)和运行部,专业

包含锅炉专业、热控专业以及运行锅炉专业。

小组首先对目标问题进行了分析,煤仓堵煤主要发生在煤仓出口、闸板

门与直管段,一年四季均有发生。其中,煤质流动性变差时特别突出,十分

频繁,尤其冬夏两季。

下图为一期煤仓和二期煤仓的现场图片,通过这个图片可以清晰地看到

我们采取的措施。

比如说,一期燃煤仓的VR输送机旁边配置了多台空气炮,冬天为了防

止煤仓结冰,增加一根加热管道进行煤仓伴热。从闸板门可以看出,煤仓存

在一个收口。在闸板门收口之后的直管段,由于经常清堵,有些部位已经变形。

二期煤斗已相对流畅,但是直管段锥斗部位比较狭长。闸板门也是传统

的样式,煤仓的收口比较多一些。上部仍然采用两套VR输送装置。

另外,在SDA开展过程中,小组会议也随之进行。一般坚持在两周一次,

会议时间控制在40分钟以内,会议材料由会前准备,每次会后布置下次开

会的内容和任务。由于SDA与日常工作的联系非常紧密,我们决定把SDA

和日常工作进行有机结合,避免因SDA工作增加员工的工作量。会议严格按

照主题进行,会议纪要在散会之后立即发布。

一期煤仓二期煤仓

SDA

数高,助燃油投用量大:从1号机

组到4号机组的断煤记录都较多,

助燃油量也较大。

其次,由于锅炉断煤,2011年

上半年,燃烧形势非常严峻,锅炉

灭火1月份2次、2月份1次、4

月份1次、6月份1次。

煤炭供应紧张,偏离设计煤种,

燃煤流动性变差,煤仓堵煤严重,

严重的时候四台机组同时断煤。

种种原因造成锅炉安全性差、

燃烧不稳、气温波动大,燃煤透支

后锅炉的再热器和过热器超温现象

严重,经济性也随之变差。降温之







攻关之旅



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周群





耿德标



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徐州华润电力有限公司

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2012年4月期|总第5期

第三步设定目标

根据堵煤情况及现状分析,SDA小组确定了解决目标:堵煤次数减少80%。

第四步要因分析

徐州华润最近两年煤仓堵煤问题日益严重,公司也相继采取了一些措施,

如安装液压疏松装置,用于直管段的双煤斗,用于仓壁的振打器,各个部位

都有布置的空气炮以及最近即将用于煤仓出口段的旋转煤斗。

但每个设备都有其自身的特点和局限。空气炮的作用是针对一个点,根

据空气炮的容量,作用面积约2到5平方米;振打器对颗粒度比较大的煤料

具有很好的效果,但对于尺寸比较高的洗中煤效果不好,反而容易起反作用;

液压疏松机的作用面是一条线,但是对煤仓来讲需要作用的是一个面,所以

液压输送机工作同样存在盲点;双向煤斗解决的是煤仓的直管段问题,但对

于锥斗部位无法解决,而旋转煤斗解决的是出口问题。

据此,SDA小组认为,任何一种设备都不能从根本上解决所有问题,应

进行综合整治。因煤仓堵煤可能发生在煤仓锥斗部位、直管段、闸板门或者

给煤机、磨煤机,是一条线上的多个点,依靠一种设备不能解决一条线的问题。

结合上述分析,小组制作了鱼脊骨图,主要找出人、机、料、环、法、

测6个方面的30余项因素。经过打分,发现排前5位的都是原煤因素,即“料”

的问题——燃煤流动性差、原煤为粉粘煤、原煤雨季水分大、原煤颗粒度过小、

原煤灰份大。

前5位之后是典型的设备问题,如液压疏松机的有效工作范围有限、强

度不够;给煤机上面的结构不合理;原煤仓容易挂壁;外煤仓锥斗处起拱;

落煤管被长期敲打变形等。

根据分析出的燃煤的问题与煤仓结构问题,小组决定先从结构问题入手。

通过分析发现,煤仓结构问题项要因差别不大,说明没有哪种设备存在较突

出的堵煤因素。比如说最高分的231分,排在第二的227分,差别不大。如

果解决了一个要点,就可能解决了20%的问题,那么就可以根据得分情况,

进行下一步的综合改治。

第五步对策制定

小组通过调研、统计、分析与讨论,制定出了一个综合改造方案。

第一是空气炮优化布置。由于每个空气炮受容积限制,作用面积有限,

如果空气布炮置过少,就会出现盲点。于是,小组按作用面积合理调整了空

气炮布置的密度,并布置在最为关键的位置。

第二是空气炮相间布置于捅煤口。如果所有的空气炮和疏松机都失效的

话,还可以通过人工捅煤口解决堵煤问题。

第三是整合旋转清堵机与闸板门。将旋转清堵机和闸板门做成一个整体,

取消直管段,减少中间环节,使这个区域的结构变得流畅、简单。

第四是将给煤机上抬1米。经研究认为这在技术上是可以实现的。

综上,小组制定了以下对策:拆除原液压疏松机,改造煤闸门与旋转煤斗,

两个标高设人工检查、取样孔,煤斗入口设置空气炮,设置3层平台方便检修,

旋转煤斗应用实验,缩短给煤机入口落煤管。

第六步对策实施

预防煤仓堵煤过程中的核心设备就是旋转清堵机。

在本次改造过程中,旋转清堵机首次使用混转支撑结构,这在所有的旋

转清堵机中是第一次使用,这也是项目组下了很大决心才使用这种新型结构,

因为之前的旋转清堵机有很多问题,如断齿、漏水、晃动大等。而这个新型

的混转结构非常简单,关键在于两个轴承。

另外,内部管道也是非常简单的直管道,确保了旋转清堵机在故障状态

下不影响正常下煤。驱动系统采用简单、流畅的传统结构。通过改造之后,

现场整齐,结构布置简单,检修人员处理现场设备问题更加方便。(下图为

施工之后的现场图片。)

另外,在给煤机上抬的过程中发现这样一个问题:直管段超过一米之后

就不容易堵煤,所以又在上部加了一个比较大的直管段。

2011年6月15日,控股运营部杨云乾主持召开了徐州项目一、二期锅

炉稳燃研讨会,这次会对我们的触动、促进比较大,会上主要分成三组,运

行组、燃料组和设备组。

改造后现场1改造后现场2

提高掺配质量

确保锅炉稳燃

提高给煤机卡石块和给煤机

皮带打滑问题,成立SGA

小组成功解决问题。

稳燃研讨会

运行组

燃料组

设备组

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第七步效果确认

我们对以旋转煤斗为中心进行改造的效果非常关注,旋转煤斗全部投入

自动运行后,即从2011年4月19日到2011年12月31日间,通过统计,进

行了一个分析,以3号炉为例,改造前后的效果对比是非常显著的。

最终数据显示,我们较去年同期减少断煤91.56%,超额完了80%的预定

目标。通过这项改造,大大改善了助燃油量对锅炉的影响,对运行人员心理

压力的缓解也会起到非常大的作用,结果令人满意。另外,通过一系列活动,

根据SDA小组的开展,运营讨论会的召开,我们的煤场掺配也做了一定的调

整,徐州华润再未出现锅炉无故灭火情况。

另外,通过改造的机组,助燃油投用量也在六月份之后逐渐恢复到一个

非常低的水平上了。

第八步标准化

项目结案之后,我们做了一个A3报告,更加生动形象地表述了本次

SDA课题攻关过程,还提交了一篇相关论文。

同时,我们也做了一些标准化文件,如旋转清堵机的检修规程、旋转清

堵机检修周期与检修项目、NJG60给煤机输送带张紧力的调整标准、一二期

给煤机减少与预防卡石块改造与实施方案等。这都为检修、运行人员下一步

做什么,按照什么样的标准来做提供了一系列的标准文件。

根据煤仓堵煤的情况,我们与阜阳华润、磴口项目进行了交流。交流后

我们发现项目之间存在共同点,如加强煤场的管理和上煤的管理,液压疏松

机的拆除等。所以徐州华润本次SDA成果也将为其他项目公司提供解决问题

的思路,为控股公司提供优选的素材,为其他项目在解决类似问题时有所启

示。

断煤次数统计汇总表

目标完成统计表

锅炉灭火次数统计表

灭火次数:下半年=0

项目编号3A3B3C3D3E

断煤次数6232375139

已经完成改造未改造

50

100

150



0

统计开始时间2011年4月19日

统计终止时间2011年12月31日

记录天数256

总运行记录条数N1

5台煤断煤记录条数N2

已改造的3台磨断煤记录条数N3

折数成5台磨365天的断煤记录条数N4

2010年度的断煤记录条数N5

目标完成:

91.56%>目标80%

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

0.5

1

2

1

00000000

11

1.5

2

2.5



0

标准化作用:有效支撑KPI

问题与现状

为什么与怎么做

是什么

效果如何

要因与对策支撑的KPI

断煤条数N1

助燃油量N2

灭火次数5(次)

断煤条数M1

助燃油量M2

灭火次数0(次)

供电油耗(减少燃油)

安全综合评价(减少非停)

●疏松机有效区域有限

●上闸板结构不合理

●煤仓变径处起拱

●原煤易挂壁

●液压疏松机起反作用

●煤仓锥斗处起拱

●液压疏松机强度不够

●落煤管被长期敲打变形

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(本文系xuyu2004首藏)