1.前言 江苏华电扬州发电有限公司330MW#6机组由两台上海凯士比泵业有限公司生产的NLT350-400×6型筒袋、可抽芯、立式多级离心水泵,主要技术参数如下:进水温度小于80度,进水压力0.031MPa,出口流量870m3/n,扬程286M,效率80%,转速1480r/min,旋转方向逆时针,容量为100%,#61为变频泵,#62为工频泵,1台运行,1台备用。正常情况下运行变频#61凝结水泵。 2.设备运行状况 2016年9月25日,变频运行中的#61凝泵,推力瓦温度异常升高至70度报警。运行人员调泵运行,#61凝泵惰走过程中,推力瓦温度最高升至95度。解体油室检查,推力瓦块全部磨损,并有部分乌金溶化,推力头有多道沟痕,已无法使用,导瓦未见损坏。检查油室冷油器未见泄漏,清理油室,更换推力头及推力瓦块,按工艺要求质量标准,研刮推力瓦块,加入新油,手动盘转子灵活,无摩擦卡涩,再次运行该泵,瞬间推力瓦温急剧上升,立即停运,介于上述故障。我们决定对该泵进行全面解体,从中分析导致推力瓦烧坏的各种因素,并实施相应的解决办法。 3.原因分析 3.1解体发现,平衡腔室中平衡鼓紧固并帽松动脱落,平衡鼓与节流衬套磨损严重。径向间隙已达0.98mm。平衡轴向推力的能力显著下降、失效。使推力瓦块超载运行。 3.2小装转子,检测推力头径向晃度为0.03mm。瓢偏值为0.06mm。推力头最高点与最低点的差值为0.12mm,不符合标准。 3.3连接两对轮弹性螺栓上的橡皮圈损坏较多,散落在两对轮间隙之间,凝泵启动时,向上的升力受到阻碍,轴系外力增加,瓦块与推力头之间难以形成稳定的油膜,形成干摩擦。 3.4由于叶轮对中不好,运行时产生的交变轴向推力,破坏推力瓦的油膜,也会导致发生推力瓦烧坏。 3.5油室冷油器可能出现微泄漏,导致油中带水。 4.处理方案及工艺 按工艺要求检查静子部件,应光洁平整无缺陷,转子部件无裂纹、磨损、变形、腐蚀,配合正确,按技术要求测量相关数据。轴弯曲、叶轮晃度、间隙,上导瓦、下导轴承间隙应符合质量标准,对不合格部件进行修理更换。通过诱导轮调整套调整,保证诱导轮单边侧隙为0.25-0.30mm。防止泵汽蚀引起瓦块烧坏。 4.1更换新的平衡鼓与节流衬套,并在轴头上开设止转销孔确保间隙在0.42-0.48mm标准范围内。 4.2更换新的推动头、12块推力瓦,保证晃度值小于0.02mm 。 瓢偏值小于0.02mm。 每块瓦厚度差小于0.02mm。按更换新瓦的工艺要求进行研刮,接触面大于75%,每平方厘米接触点2-3点以上,每块瓦承受的轴向推力均匀。 4.3保证强度的前提下,在安装电机的托架南北方向上,开2个对称15×15cm的小人孔,监视吊装电机过程中防止由于对轮处盲区造成橡皮圈损坏,防止凝泵启动时引起轴系外力增加,影响推力瓦油膜建立,造成瓦块烧坏。 4.4用事先加工好的轴套代替诱导轮测量总串,通过出口壳体与直管间的调整高度,保证叶轮在泵壳中上、下串的正确位置,确保叶轮的对中性。 4.5对油室冷油器进行水压试验,保持5分钟压力不降,检查闭式冷却水压力和流量符合规范要求,排除油雾化可能。 5.效果 经过本次全面检查,实施以上举措,#61凝泵再次投运,各项技术参数符合要求,推力瓦温正常,推力瓦烧损的故障得以彻底解决。 6.结论 大型凝结水泵的变频技术已被广泛应用,推力瓦故障时有发生,我们将梳理和总结本次检修的经验和教训,为今后处理大型水泵推力瓦故障提供依据,只要严格工艺要求,坚持质量标准,强化巡检质量,定能为大型水泵安全稳定运行保驾护航。 作者介绍:丁书华(1963.09-)男 汽轮机检修技师 从事电厂汽轮机辅机系统检修安装等方面的工作。 泵管家 泵 ● IT |
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