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某轮主机起动故障1例

 xczonesky 2020-01-15

MAN B&W 6S50MC柴油机起动故障

前言

MAN B&W 6S50MC系列柴油机被大量装配在我国的标准型散货船上,随着船龄的增加,其发生故障的频率也越来越高。该型机的控制系统故障为常见故障之一。

1、 故障和初步排查

某船载货量为57000吨,主机型号为HHM-MAN B&W 6S50MC,最大输出功率为9450KW,某次备车时出现主机无法起动,初步排查这程步骤如下:

1) 切换到机旁操车起动,故障依旧,可排除遥控系统信号故障。

2) 开启示功考克冲车,未发现异常。可排除气缸起动阀及缸内故障。

3) 开启示功考克给点油门点动启车,发现No14缸无火星或热烟排出,判断为这2个气缸未能正常发火,是导致无法启车的直接原因。

4) 拔出上述2缸的油头,泵压发现启阀压力正常,可暂时排除油头故障。

5) 至此最有可能的原因是高压油泵故障。经轮机长同意,准备拆解No1缸高压油泵,在停油,停气后,从顶部开始拆解,当PUNCTURE VALVE(停油阀)拆下后,发现其控制气缸内的活塞并未在开启状态,即此时停油阀处于停油状态,该阀控制活塞上的0形圈粘着很多油泥,活塞移动不活络,拆解清洁后装配还原。

6) Not4缸的拆解步骤同No1缸,但拆解到停油阀时未发现过多的油泥,控制活塞较活络,拆解清洁后装复还原。

7) 完成上述拆解后试车,可以正常起动主机,但是No4缸排温明显低于其他缸,怀疑仍未发火。

8) NO4缸高压油泵进行二次解体,在拆除停油阀进一步解体时,发现该阀弹簧弹力较弱。

9) 至此可判断为停油阀不能关死,导致该缸不能正常发火。

10) 该停油阀不能关死,可归为2个原因,弹簧弹力弱或者控制活塞上方存有泄漏的控制空气。

MAN B&W 6S50MC柴油机的高压油泵设有吸油阀和停油阀,高压油泵上半部份结构见示意图。

  柱塞在套筒内上行,其上方的燃油压力不断上升,经过吸油阀中间的孔向上进入高压油管。柴油机正常运行时,停油阀在弹簧力的作用下关闭,高压油泵产生的高压油正常进入高压油管。停油阀的主要作用是:在需要停车时该阀打开,将高压油泵产生的高压燃油与回油管相通,使油压无法开启喷油器,主机停车。

   因此更换一个弹力较强的弹簧即可解决问题。在对No4缸进行拆解,清洁后更换新的弹簧,启车成功,但是仍认为控制系统有未发现的问题。

  ACC20控制系统某阀关闭不严。

  MAN B&W 6S50MCC柴油机采用的是AC-C20控制系统,其控制方式为电气结合。由于实际布置与船舶配备的说明书及图纸不完全一致,对故障的排除造成一定的困难。根据机旁各阀件管路的实际布置,笔者还原控制系统的电信号,该信号可来自于集控室或驾驶台,黑色三角形为来自机旁控制台的气压信号。

  起动过程原则为先换向,换向成功后才能起动,图2中阀号种类及作用说明见表1

图2中,25号阀接通控制空气且该管路较粗,供气量充足,来自84号阀(84阀扫收遥控停车电压信号)的气压停车信号与来自机旁操控台的停车信号经或门阀后,可开启25阀,该阀开启后,送出气压信号至停油阀。根据分析,怀疑25阀不能良好的关闭,检查试验步骤如下:

1) 25阀的控制端拆除,接通1个可以控制通断的7bar控制空气。

2) 在该阀输出端接1个压力表

3) 接通控制空气,发现该阀输出端气压正常,

4) 当关闭控制空气且放气后,发现该阀输出端仍有约1.5bar的输出气压。将该阀拆下,清洁干燥后更换0形圈,装复,再次进行上述试验,发现输出端气压已经控制到可以忽略不计的程度。至此问题得到彻底解决。

结束语

  此次故障的排查用了大约4小时,由于备车提前量较大,对船舶开航未造成明显影响,在此次故障排除过程中,有以下经验教训。

1、 良好的团队协作能发挥重要作用。

2、 机舱部故障排除商议模式制度化效果明显。每次进行下一步拆装解体工作前,轮机员均会共同商议具体分工和注意事项,做到不误工,不窝工。

3、 机舱设备的检查保养仍不够全面,及时。本次故障由4号缸的弹簧老化进而分析到控制空气系统出现问题,属于被动的事后维修模式,如果未发生此次起动故障,任由状况发展下去,那么最终结果是导致航行过程中的非期望降速或停车。若故障发生在机动航行期间,则后果非常严重。因此需对控制空气系统各阀件的检查和试验制订计划表,并按期执行,其他设备的检查也要引以为鉴。

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