试车似乎很顺利,从投料到重结晶,都没有碰到什么障碍。就在大家兴奋不已时,问题却在最后的干燥工序暴露了出来。 干燥方法采用的是炒锅法。六个炒锅同时运行,一天的干燥量不到一吨半,而且水分超标,电机不时被烧坏。这个问题一时成为了影响整个生产的瓶颈。 车间张主任找了陈工夫妇,一起去查看了干燥用的炒锅,并仔细了解了干燥过程,觉得其无法解决这个问题,便将问题向刘总进行了反映。两天后,由陈总老公推荐来的一个设备专家到了公司。我随他们一同去察看了现场。设备专家在仔细询问了情况后,最后下的结论是:必须重新制造炒锅。 炒锅是不锈钢的,制造成本要六万多,制造时间要一个多月。按照设备专家的结论,除了六万多的制造成本,停产一个月所影响的产量为三百余吨,公司在停产期间除失去至少三十多万的利润外,还得承担停产期间十来万的人员工资。 对于设备专家的结论,刘总和其他人都没提出任何异议,我想主要有两个方面的原因:其一是张主任反映工厂在转让前,原本就存在这个问题;其二对方是设备制造专家,说话很有分量,似乎很有说服力。我心中却有不同的看法。设备专家走后,我找到刘总,就炒锅所存在的问题,与他单独进行了交流,提出了我的想法。在征得他同意后,我找来了A班长,仔细询问了干燥操作流程,并从前至后察看了整个干燥过程。经过仔细分析,我找到了问题的根源,并想到了解决方案。 我要人将张主任喊了去,找了一截废弃的约两米长的钢管,让他将其烧弯后,接在了炒锅上端的放空管上。当天晚上,我在现场亲自指导,由A班长带领他班组的人员进行干燥作业。按照我临时制定的操作规程,当班电机没有出现任何问题,干燥了三吨多产品,不仅干燥量翻了一倍多,产品水分也达到了标准要求。他们拿到了自上班以来的最高日产量工资。 在大家的欢呼声中,我长长地舒了一口气,拖着疲惫的身子,怀着兴奋的心情,回了宿舍去。 就这样,我用一截废弃的钢管,在不到一天的时间内,解决公司的生产瓶颈难题。 点击以下链接关注本公众号 |
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