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案例丨P-15201A泵轴承损坏原因分析及经验分享

 阿明哥哥资料区 2022-01-19
本案例由工课第 10 期故障诊断初阶训练营学员提供

正文 1558 字  4 分钟阅读

一、设备概述

我公司柴油加氢装置汽提塔底泵P-15201A,2018年发生了一起严重的烧轴承故障,虽然没有造成很严重的损失,但是已经属于非常危险的状况,应该从中吸取经验和教训。

泵型号:CD8 6×8×14B,苏尔寿出品。

BB2型离心泵,两端支撑,单级双吸叶轮,扬程161米,流量433m3/h,转速2980转/分,功率155.3KW。

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泵轴承损坏经过:

此泵2018年10月30日检修,目的是更换机械密封。解体后发现非驱端轴承外圈跑套,轴承体内孔尺寸φ120+0.16mm,严重超标。外委专业厂家对轴承体内孔进行镶套修复,修复后组装。

11月2日泵检修结束,试泵各项参数正常,投入生产运行。

11月5日早晨,泵突然振动超标,在线振动监测报警(≥4.5mm/s),紧急停泵。解体发现非驱端轴承严重烧损。轴承保持架断裂变形,滚动体脱落,内圈过热变形、滚道开裂,轴颈过热变色,轴颈圆周损伤。

下图是非驱端轴承损坏情况:

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这种烧轴承的故障非常危险,一般发生也比较突然,轴承损坏会产生高温和剧烈振动,使泵轴封失效,介质大量泄漏,继而泄漏介质被轴承产生的高温引燃发生火灾,造成恶劣后果。

轴承损坏的情况跟2017年大连石化“8.17”火灾事故中轴承损坏情况非常相似,只是这次我们比较幸运,没有造成更严重的后果。

下图是大连石化“8.17”火灾事故的三张照片:

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二、轴承损坏原因分析

泵非驱端轴承结构如图所示:

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此泵为单级双吸叶轮,转子所受轴向力很小,当日生产工艺参数波动幅度也很小,所以可以排除因轴向负荷过大造成止推轴承损坏的因素。

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轴承体润滑油没有泄漏迹象,冷却水系统完好,可以排除轴承箱漏油和润滑油进水污染等因素。

非驱端甩油环材质为四氟,有明显磨损及变形,表面有磕碰痕迹。怀疑甩油环工作不正常,导致轴承润滑不足而损坏。

甩油环安装在角接触轴承组的内侧,外侧轴承润滑条件相对内侧轴承要差点,外侧轴承比内侧轴承损坏更严重的现象,也说明轴承损坏跟润滑有直接关系。

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甩油环损坏原因有三种可能:

第一、安装时,操作不当造成环碰伤变形,使其不能正常工作;

第二、运行中甩油环与其它物体碰磨,转动受阻而失效;

第三、现场甩油环尺寸与原图不符,拆下来的甩油环尺寸比原图宽5mm,这也可能是甩油环工作不正常的原因。

非驱端轴承体采用镶套修复,镶套后在端面进行了点焊,焊点高出原轴承孔端面,没有修平处理。甩油环旋转时可能与焊点发生摩擦,造成甩油环转动受阻后局部磨损和变形,以致无法旋转失去带油功能。这应该是甩油环损坏的主要原因。

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另外,镶套焊接也容易造成轴承孔变形,虽然安装前检查孔径符合要求,但是不排除使用过程中产生变形,影响轴承工作状态的可能。

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检查发现轴承体与泵体定位销及销孔都存在变形现象,镶套后的轴承体也没有检测和修整端面与轴心线的垂直度,很可能造成轴承定位不准确,轴承受力不均匀。

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三、整改措施

1. 轴承体重新进行镶套修复,镶套采用过盈配合,不点焊。镶套后修整轴承孔,检查修整轴承孔端面及轴承体端面与轴心线的垂直度。

2. 更换符合图纸要求的甩油环及定位销,轴承体定位后铰销定位销孔。

3. 将轴承箱润滑油液面提高到视窗高度2/3以上,以改善轴承润滑条件。

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4. 加强培训,提高机泵检修人员的专业技术水平,熟悉泵的结构特点及安装方法。

5. 加强巡检,特别是对机泵润滑情况的检查及在线振动监测的管理。

重新检修后,P15201A泵运行状态一直正常稳定。

最后要说的:修泵有风险,同志须谨慎!这台泵烧轴承的故障没有造成生产安全事故是我们的幸运,也与我们的机泵在线监测比较到位,操作员发现及时、处置得当有直接关系。

生产安全时刻把握在我们每个人的手中,检修中的每项工作都应该再仔细一点、再多想一点,把完好的设备交付给生产。


作者:孙传工

编辑:嘉嘉


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