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案例丨某热电厂1号机油膜振荡故障

 阿明哥哥资料区 2022-01-19

正文 3506 字  9分钟阅读

一、故障机组的基本信息

此机为某热电站1#汽轮发电机组,发电负荷30MW/h,带43公斤中压抽汽,15公斤背压抽汽。


2018年5月31日大修完成后14:00开机,并列后发现发电机的前后轴瓦3、4#轴振X、Y向振动大,调整负荷无效,手动打闸或联锁停机,无法维持长时间运行。

二、故障过程

1. 故障概况

2018年6月1日凌晨1:19,负荷15.6MW/h,进汽量207t/h, 15公斤背压抽汽167t/h, 43公斤中压抽汽未投,在油温油压正常、无任何操作的情况下, 1#汽轮发电机轴振3x、3y,4x、4y突然增大超过200um(20秒),导致联锁停机。


当转速降至900r/min时,重新挂闸维持1000r/min,但3#轴瓦振动仍在100um以上,打闸停机,转速降到零时投盘车。

第一次停机:分析认为发电机端盖风挡间隙偏小,当发电机转子热膨胀后发生轻微动静摩擦引起的振动。


组织对其拆卸检查,北侧端盖的东侧挡风板有弧长约80mm的密封齿摩擦痕迹明显。于是进行修磨处理,并适当放大间隙45-60丝,处理完毕后再次组织开机。

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6月1日下午13:30处理回装完成。14:46分组织开机,15:12并列带负荷12MW;20:27升负荷至20MW,投43公斤抽汽运行正常。

第二次停机:6月2日18:02振动大,检查及处理。

6月2日18:02分, 1#机负荷24.6MW,进汽量330t/h, 43公斤中压抽汽113t/h,背压抽汽179t/h,在无任何操作、油温油压正常且外界管网稳定的情况下,发电机轴振3x、3y,4x、4y突然增大超过200um(18秒)保护动作停机。振动症状与上次一样。

停机后,发现盘车摆轮活塞脱出,在盘车脱开的情况下起不到偏心止锁作用,可能导致机组运转中摆轮逐渐下沉,与转子碰摩的情况,故对盘车装置进行解体检查,发现盘车啮合轮护罩脱开侧有碰摩痕迹,对盘车摆轮活塞进行了复位。

盘车自动投入及脱开电磁阀活塞卡涩,对活塞进行了研磨处理,检修完毕后投盘车时发现电磁阀电源线故障,更换盘车控制柜至电磁阀的电源线。

抢修后组织第二次开机。6月8日10:00暖机,13:19并列带负荷逐渐加至14MW,期间各指标正常,运转平稳。

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第三次停机:6月9日0:17振动大,检查及处理情况

6月8日22:00 ,负荷11.7MW ,进汽量169t/h,背压抽汽114t/h,发现3、4#瓦轴振逐渐增大,6月9日0:17振动大增至100Um以上,经调整润滑油温(35—40℃)、增减负荷9—12MW),都不能降低轴振值且还在继续变大,被迫打闸停机。

此次停机后,对振动原因进行分析,分析认为该振动与汽轮机无关,问题应出在发电机侧。主要怀疑油膜不稳、油中有杂质;

发电机、励磁机挡风板间隙还是小;发电机匝间短路。针对上述问题,先后组织了对发电机转子绝缘、直流电阻、交流阻抗试验,均未发现异常;

对3、4#瓦进行重新检查,未发现异常,同时将发电机、励磁机挡风板间隙调整至75丝,并对励磁机定子轴向定位进行了修正。

同时又邀请某防爆电机公司、某建设工程公司分别对机组振动情况进行分析,初步认为发电机内部可能存在热态下匝间短路的问题。


联系发电机原厂,其答复“热态下匝间短路”难以在现场查证,需返厂试验。经综合考量,同意由此建设工程公司进行现场试验,通过试验数据对比出厂数据和超速前后的数据,判断有无“热态下匝间短路”的故障。

6月17日18:07汽轮发电机组冲转,进行发电机交流阻抗试验, 18日0:50试验结束。数据分析得出发电机无“热态下匝间短路”现象。

为尽可能排除外界干扰,6月22日7:50停盘车,完成了以下工作:恢复试验时拆除的励磁机二级管;对发电机端盖挡风板增加定位销、螺栓加止退垫调整4#轴承座绝缘垫;调试并安装了S8000在线状态监测系统。

第四次停机:6月22日机组检修结束后,于6月22日21:00组织开机,23:48分定速3000r/h;6月23日1:00并列带负荷至9MW;

6月23日13:13因3、4#瓦振动大停机,通过S8000确认3、4#瓦振动大的原因是由于3、4#瓦油膜失效,产生油膜涡动引起的,应对轴瓦做检修处理。

6月27日再次组织振动原因分析会议,确定需要完成以下工作:

提高3、4#轴瓦稳定性,精心调整轴瓦间隙,顶隙范围应在1.2-1.3‰之间。测量库存的#4轴瓦顶隙是否在范围内,若合适进行更换;


同时对运行的3、4#轴瓦通过重挂钨金的方式调整轴瓦顶隙至规定的范围内;

改变接触角角度:接触角由厂家要求的60º —90º度调整至45º—50º之间。

在各轴瓦进油管道上加装压力表,调整润滑油油压在规程规定的范围内(0.12-0.18MPa),针对2#轴瓦温度高的问题可采取适当增大进油量的方法给于解决,在工艺上要注意调节油温、油压在正常范围内。

机组完全冷却后,重新进行一次找中心,并适当调整各轴瓦的负荷承载,调整数据。

进一步提高润滑油油质,主油箱放油并对油箱进行清理,同时更换部分润滑油。

所有检修工作结束后,于7月12日进行第五次开机,7月12日14:00开机并网带负荷后,机组运行正常, 3、4#瓦X、Y轴振动在87um左右。

导致1#汽轮发电机多次因振动大故障停机的直接原因是:发电机转子设计存在不足,实际临界转速与油膜涡动转速接近,在油膜涡动引发下发生转子共振是造成联锁停机的主要因素。

通过S8000在线监测系统定位,确认3、4#瓦振动大的原因是由油膜涡动引起的发电机轴系共振。


通过分析发电机4#瓦极坐标图得知:发电机转子第一临界转速为1174rpm,与设计值1460rpm偏离较大,与油膜涡动对应的转速1140rpm较为接近。机组存在轴瓦载荷分配不均,轴瓦稳定性差,轴瓦间隙安装不合适,顶隙范围超要求,容易引起振动。

2. 故障机理

轴瓦顶隙过大,减小了上瓦的油膜力,降低了轴瓦的预载荷,使轴瓦偏心降低,稳定性降低。调整3、4#轴瓦顶隙至35丝(顶隙范围在1.2-1.3‰之间)。

厂家要求的接触角60º —90º度过大,相当于降低了轴瓦的比压,降低了轴瓦的稳定性。改变接触角角度:接触角调整至45º—50º之间。

重新进行了找中心,在保证中心数据在规定范围内的情况下,通过找中心调整各轴瓦的负荷承载,中心数值为:圆周发电机高2.5丝、偏电0.5丝,下张口4.5丝、偏电3.5丝。

调整了3、4#瓦紧力,3#轴瓦球面紧力由3丝降至-3丝(图纸要求是0至-5丝),3、4#轴瓦轴承盖紧力分别由10、9丝降至5、4丝(图纸要求是0-10丝)

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上图为2018年6月23日早晨6点40分3X的瀑布图,0.38倍频,18.76HZ,振动增至 7.33um。

此时一倍频为54.77um。( 0点2分时3#瓦X轴振1倍频为58um )
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同时2018年6月23日早晨8点12分4#瓦X的瀑布图, 0.38倍频,18.76HZ, 振动增至9.16um。


此时4#瓦X 的1倍频,50HZ, 67.24um。

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上图为2018年6月23日13点12分停机前3#瓦X的瀑布图,0.38倍频,18.76HZ, 振动增大至348um 。

3. 措施效果

更换了4#轴瓦。调整了轴瓦间隙,提高了3、4#轴瓦稳定性。

改变接触角角度:接触角由厂家要求的60º —90º度调整至45º—50º之间。

机组完全冷却后,重新进行了找中心,并适当调整各轴瓦的负荷承载。

进一步提高润滑油油质,主油箱放油对油箱进行清理,对油管道进行了冲洗。

通过调整溢流阀降低了润滑油压由0.25MPa降至0.19MPa。并在溢流阀前增加了一只PN25,DN80的截止阀作为调整手段。7月12日14:00开机并网后,机组运行正常, 3、4#瓦X、Y方向振动最大在87um左右。

第五次开机,2018年7月13日13点12分时3#瓦X的瀑布图如下:

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4. 故障总结及思考

机组检查检修时,轴瓦间隙一定要在规定范围内。

在蒸汽平衡允许情况下,按照规程要求尽量维持在15MW以上。

加强润滑油管理,在线滤油机连续运行;要定时进行滤油,及时清理滤网,以保证润滑油油质;根据优质化验结果,及时对润滑油进行更换或部分更换。

在正常运行中,要保证油温、油压在正常范围内,同时对油质进行跟踪分析确认合格。

三、管理问题梳理

在检修过程中,针对不同的机型,采取相应的检修策略,做到理论和实践相结合。

对润滑油管理要进一步强化,定时进行放油检查,保证润滑油油质合格,保持滤油机连续运行。

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