排气阀常见故障分析之液压正常气阀异响 MAN B&W6LTOMC/MCE 型柴油机 我们知道打开 B&W.6L70MC/MCE 柴油液压排气网的动力,是通过油液经二级加压后获得的。可是当凸轮轴油泵和排气网液压伺服器工作正常,也就是液压系统工作都正常的情况下,只要压力油的导流系统中某一环节出了问题,就会直接影响排气网的正常工作。下面想对这种液压排气闵敲击声产生的原因和处理的方法作一介绍。 在正常情况下,排气阀开启、关闭的迟早,大、小,是通过调节液压系统的泄流量来实现的。如图1, 只要调节节流网的螺丝。如旋紧节流螺丝泄流量减少,当超过某一值时,排气阀在开启时,液压系统因压力增加,而使排气阀产生“撞击”声。如旋松节流螺丝,泄流量增大,当超过某一值时,排气网关闭时就会产生“敲击”声。所以,当排气阀产生异响时,只要调节节流螺丝,异响声就会消除。可我在实际工作中碰到几次排气阀产生“敲击”声,调节节流螺丝而不起作用,开始怀疑液压系统有毛病,检查后发现又不是。那是什么原因呢?一次发现“敲击'声后,重新上紧排气阀高压油管,迹象就消除了。第二次又出现了这种现象,再用老办法,行不通,更换了止推垫圈上的两道密封圈后,工作正常了。又有一次是用上面两种方法都行不通,直至更换了一根新的高压油管,问题才得到解决。 几次故障的出现,使我摸出一个规律性,就是每当更换排气阀后,就往往出现这种现象。经摸索分析,认为原因有安装技术问题、密封圈的老化问题、机械磨耗等诺方面的因素,这些因索都造成了液压油的漏泄,才导致排气阀产生“敲击”声。 为了说清问题,先简单介绍一下排气阀液压伺服机构及高压油管的作用。如图2所示: 排气阀的液压伺服器其工作原理,同柴油机高压油泵有许多相同之处。它也是由凸轮和弹 簧控制液压柱塞的上下运动,当主机凸轮轴油泵来的一路压力油 (2.5~3巴),经止回阀通入 伺服油缸内,当凸轮推动柱塞上行时,油压逐渐升高(<300巴),压力油通过高压油管引到 排气阀顶部,推动液压活塞,打开排气阀。排气阀高压油管,它也和此类柴油机高压油泵的 输油管一样,为了安全起见,高压油管有内、外两层,内管是压力管,通工作油波;外管是套管,工作正常时套管内是空腔。高压油管的端与伺服油缸相连,另一端与排气阀的动力活塞缸相连。在两端接头同装有钢质止推垫圈,止推垫图除了起缓冲作用外,如果接头处出现漏泄,还起回收漏油作用,将漏油汇人套管内,再泄人凸轮轴箱。还有,高压油管与排气阀相连的一端,内管接头接触平面的伸长量可根据需要,可以进行人工调节。 如此这般复杂的设计,用心良苦的设计者,出于他至臻完善的考虑,的确符合了无人机舱安全的要求,这也给轮机管理人员提出更高的要求。如在拆裝过程中,各个环节的操作,都有其独特的要求。只要有一个环节未暇顾及就会出现难堪。讲得具体一点,对于高压油管,在工作时就会出 现泄漏,使开启排气阀的油压不足,排气阀就会产生“敲击'声。 了解了这此结构特征,对于前面讲到的几种故障现象就好理解了。前两起是安装平面压紧时四周不均和止推垫图密封圈失效。至于第三种现象的处理方法,因为止推垫圈和高压油管内管的接触乎面是刚性接触,长期工作后乎面出现磨损,密封面被破坏,所以更换新的高压油管后,密封良好,排气阀的“敵击”声也就消除了。换下旧的高压油管的接触平面,可用专用工具进行研磨,然后再使用。研磨方法,说明书上有介绍。这种排气阀的检修工作,对于整台主机来讲,它所占的工作量最大,因为根据说明书规定,它一般在工作 4000 小时左右就要进行解体,研磨。在拆装后容易碰到上面讲到的几种故障现象。在安装过程中要谨慎,判断是否泄漏和什么原因引起泄漏亦很重要。因为出现泄漏后,轻则排气阀出现敲击声,重则会使排气阀打不开。平时排气阀检修工作都在码头上进行,检修后要检查是否泄漏,一般要等到主机运转时才能进行。主机刚运转,也正好是船舶进出港时,排气阀出现了敲出声,又不能马上停车检查,排除故障,往往会造成人为的紧张和影响主机正常运行。对于排气阀液压油征,如何判断漏泄和允许漏泄的正常油量,说明书上都有介绍。对于如何判断高压油管 的漏泄,书上没有。根据自己在工作中碰到几次弯路后,摸索出一个很简单的检验方法。如图2所注,在每根高压油管的两端套管固定法兰上都有几个内六角的闷头螺丝,要检查时,只要将闷头螺丝松开,如果发现孔中有油漏出,证明必有漏泄现象存在。正常情况下是不会有油漏出的。此方法好在主机起动前也可检查,具体步骤是:先将排气阀控制空气阀打开,再起动主机凸轮轴油泵,合上主机盘车机,同时将问头螺丝松开,盘车数转,如果有油漏出,就证明有较严重的漏泄现象存在。这样可以在码头上预先找出原因,排除之,保证在进出港时主机的正常运转。 还有,为了防止排气阀高压油管在安装时出现疏忽,造成漏泄,必须注意以下事项: 1.排气阀每次检修时,必须检查高压油管两端钢质止推垫圈的平整情况,如变形 要换新。另外,止推垫圈上各有二道密封圈,每次检修时最好换新,有时为了节省一个密 封圈再进行返工,又影响了主机的正常运行,反而得不偿失。 2. 每次检查高压油管两端的接触平面有无伤痕,必要时要进行研磨。还应测量距气阀端推力轴套底边到管子接触面间的距离,如图3所示, 测得的数值应与规定值相符(它的距离规定值 D-2应为20 毫米)。如果不符,应调节推力轴套,并用深度尺反复进行测量,直至满意为止。这项工作在平面悠正研磨后更要仔细进行。有时忽视了这一工作,紧固螺丝虽压得很紧,因平面未贴紧,还会出现漏泄。 3.每当上紧连接螺栓时,必须注意对边上紧,必要时须用塞尺 测量,使四边圆都能均匀压紧。 作者(邹海荣) |
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