朱小令 原西安热工研究院研究员 [摘要]应用热力学及相关理论,阐述供电煤耗率与相关效率的关系。将看似复杂的事物,抽象岀共同的、本质性的特征,从而反映事物的本质和概念。为突出事物矛盾的主要方面,运用数学理论推导出相互联系。既便于定性分析问题,又可以定量计算其数值大小。可供降低供电煤耗率的技术改造确定思路与方向,并为制定改造措施与方案时借鉴。 0概述 1)扼要阐述基本理论和性能指标数学表达式及之间关系,式(1-1)~(1-4)。 2)分析各相关效率与ξap厂用电率变化影响bg供电煤耗率的主要因素,表2.1。 3)定性和定量分析,不同机组设计性能与性能考核试验的主要结果,附表1~4。 4)既然是强调降低bg供电煤耗率,对不同地域与条件的同类型机组,式(1-4)四个因素中,提高ηoi汽轮机相对内效率和ηt工质动力循环热效率,从设计、制造、实施后性能考核试验结果表明,均可以达到理论设计水平,附表1。 5)对不同地域的同类型机组,因各地域资源及各种条件不同,ηb锅炉效率与ξap厂用电率,各电厂差异完全不同,则最终的结果导致bg供电煤耗率迥然不同,附表5。 6)最后,理论结合实际,归纳了几点基本意见与建议。 1.基本理论 热力学是传统学科,19世纪中期至今理论上没有突破,无论釆用何种改造方案,仍然在基本理论与定律范畴。 火电厂燃料中的化学能转变为机械能的热力过程,可概括为三个典型热力过程。 1.1热力过程 1)有温差的传热(热交换); 2)绝热节流; 3)有摩阻的膨胀或压缩。 1.2 完成这三个热力过程的主要设备 而完成这三个热力过程,能量转换热变功或功变热,所对应的设备可归纳为三种类型的主要设备,即: 1)热交换器设备类。诸如:锅炉、凝汽器、冷却塔、空冷岛、空气预热器、加热器、冷却器等。 2)热力介质输送及控制类。诸如:管道与阀门。 3)热功转换设备类。诸如:汽轮机、泵类、风机等。 降低bg供电煤耗率,应用热力学及相关基本理论,有N多种方式与方法。就是结合自身实际,综合分析燃煤火电厂功与热之间的能量转换,各设备效率与煤电机组bg供电煤耗率之间关系,提高这三类设备在完成实际热力过程中的能量转换效率而己。 影响供电煤耗率理论关系与计算分别为[1~5]: 式(1-1)揭示了供电煤耗率与发电煤耗率、厂用电率之间关系。 式中:bg-供电煤耗率g/kWh;b-发电煤耗率g/kWh;ξap-厂用电率%。 式(1-2)揭示了发电煤耗与热耗率、锅炉与管道效率之间关系。 式中:b-发电煤耗率g/kWh;HR-热耗率kJ/kWh;ηb-锅炉效率%;ηp-管道效率%(设99.0)。 1.5 汽轮机组热耗率式(1-3)揭示了热耗率与流量、热量、功率,效率之间关系。 式中:HR-热耗率kJ/kWh;D-工质质量流量kg/h;Δq-单位质量流量工质吸热量kJ/kg;N -汽轮发电机输出功率kW;ηt-单位工质动力循环热效率%;ηoi-汽轮机相对内效率%;ηg-发电机效率%;ηm-机械效率%。 等式的等号二中分母,ηg发电机效率、ηm机械效率,一般比较高,二者之乘积可以达到0.98及以上,即使汽轮发电机组实施技术改造,这两个效率变化亦非常之小。为突出重点,便于分析问题,可认为二者之乘积为常数A,便可得到式(1-3)HR热耗率与第三个等号的关系式。 将式(1-2)、(1-3)代入(1-1)式,便可得到(1-4)。式(1-4)揭示了bg供电煤耗率变化与ηbb锅炉效率、ηt工质动力循环热效率、ηoi汽轮机相对内效率变化成反比关系;与ξap厂用电率变化成正比关系;即:其中任一个效率升高,则bg供电煤耗率下降,而厂用电率ξap下降,则bg供电煤耗率亦下降。反之,bg供电煤耗率呈上升。 综上所述:应用热力学及相关学科理论,公式(1-1)~(1-3)分别给出:火力发电厂相关经济指标:bg供电煤耗率;b发电煤耗率,HR热耗率;ξap厂用电率的计算方法,并且给出与这些经济指标相关的效率关系。 为突出重点,便于分析问题,结合式(1-1)~(1-3),便得出(1-4)式,更加直观的反映出bg供电煤耗率与这些效率的关系,为燃煤机组实施降低bg供电煤耗率的技术改造方式与方法提供了思路与方向,也是降低bg供电煤耗率的具体措施与方案,可供结合本厂生产实际,制定具体措施与方案时借鉴。 2. 各相关效率与ξap厂用电率变化影响bg供电煤耗率的主要因素 应用(1-4)分析亚临界及上参数汽轮机组,锅炉效率ηb、单位工质动力循环热效率ηt;汽轮机相对内效率ηoi;厂用电率ξap变化,影响供电煤耗率bg的主要因素,具体见表2.1。 2.1锅炉效率ηb影响 我国地域辽阔,煤炭资源分布不均,煤种煤质差别很大。主要影响因素见表2.1,B列。 其一,能源政策煤电不可能应用很好的煤种与煤质,即使煤炭资源丰富的地区,煤质也比较差。 其二,以设计煤种、煤质选型的锅炉,实际不可能燃烧设计煤种、煤质等等因素。故此,实际运行中,即使在额定工况下,锅炉难以达到设计效率,亦会导致ξap厂用电率升高,是bg供电煤耗率达不到设计值,且实际运行bg供电煤耗率更高的主要矛盾。 “ηt单位工质动力循环热效率”是指:单位工质热变功,经过“热力学”理论三个热力过程,完成一个热力循环(即:水变为水蒸汽,再变为原来状态的水)的效率。表2.1中C列,序号1~9属于ηt工质动力循环热效率范畴。 为直观分析起见,应用水蒸汽温~熵(T~S)图,效率为:工质经过1~2~3~4~5~6~1所包围的面积F1比上面积F1十F2。 显然,F1的面积越大,循环效率则越高。而F1面积增大最有效的方法是:提高工质初参数,提高线段4~5~6,即:工质平均吸热温度。降低终参数,线段1~2,即:工质平均放热温度,图2.1。 图2.1热力循环在水蒸汽T~S图表示 而降低终参数,受到大气环境温度的制约。提高初参数,受到金属材料物理特性无法改变的制约,故:提高蒸汽初参数压力与温度在技术方面受到限制。 对于三缸或者多缸结构设计的汽轮机,根据相关理论ηoi汽轮机相对内效率可用(2-1)式,计算成一个汽缸的相对內效率。 无论是亚临界300MW、600MW级容量还是超临界600MW级或者超超临界600MW级容量机组,以现今气动设计和加工技术,ηoi汽轮机相对内效率均可以达到89%~90%(见附表1)。总结现役和已经实施通流改造后的机组使用实践经验,普遍存在的问题是表2.1中D列,序号1~9,使用者普遍反映70%及以下低负荷工况效率低、ηoi汽轮机相对内效率下降(老化)比较快。 厂用电率:火电厂机组每发一度电,自身所需要消耗电量比率。导致ξap厂用电率高的主要原因是表2.1中序号1~9。 综合分析,影响bg供电煤耗率高的主要因素是:锅炉燃料的煤种与煤质。若锅炉效率因此而提不上去,又造成厂用电率居高不下,所造成的影响远远大于表2.1中C、D列影响。 例如:若纯凝湿冷亚临界机组,试验或者实际运行ηb锅炉效率都达到94%,ξap厂用电率达到4%,bg供电煤耗率都可以达到300g/kWh及以下。 再如:若ηb锅炉效率比94%低4~6个百分点,ξap厂用电率又比4%高出2~4个百分点的话,若依靠实施提高表2.1中C、D列效率的措施,如:汽轮机进汽分别提高主、再蒸汽温度到620℃。所能获得降低机组bg供电煤耗率的收益,无论是理论设计还是实践,远远弥补不回来6~10个百分点产生的损失。 3. 降低bg 供电煤耗率与相关效率 依据(1-4)式bg供电煤耗率与相关效率、厂用电率关系,表2.1又分别列出影响各相关效率、ξap厂用电率变化的主要因素,依次分别列举其中几个问题,结合设计与考核试验结果进行定性与定量阐述。 通过提高ηoi汽轮机相对内效率,是降低供电煤耗率的主要措施之一。 (1)设计额定工况与考核试验主要结果[8~13] 为判定汽轮机组设计性能,依据相关汽轮机组热力性能试验规程[8],在额定负荷工况进行性能试验,试验结果也难以达到设计的理论值。把偏离设计的试验值,依据试验规程进行修正到设计值之后,其性能基本可以达到或者接近理论设计值。 附表1列出五台不同初参数、做功形式、调节方式300MW、600MW级机组设计与额定工况考核试验结果,汽轮机内效率具有以下共性。 1)汽轮机进汽参数对ηoi汽轮机相对内效率影响不大,采取表2.1,D列措施提高ηoi汽轮机相对内效率是降低bg供电煤耗率措施之一。 2)以现代的气动设计和加工工艺与技术,ηoi汽轮机相对内效率均可以达到90%,试验结果亦达到了设计值。 3)中压缸、低压缸效率设计值基本相同,试验结果亦可以达到设计值。 4)由于调节方式不同,节流调节,高压缸效率设计与试验都可以达到90%。喷嘴调节,设计高压缸效率可以达到87%~88%,但试验结果未必都能达到设计值。 (2)部分负荷工况考核试验主要结果[8~13] 由于电能不像其他产品,难以具有大量存储性。机组实际运行的发电负荷随电网的调度,几乎时刻是变化的,机组实际运行负荷几乎不可能随时处于设计工况,bg供电煤耗率偏离设计值,是升高的。影响因素主要是:为减少汽门节流损失,进汽参数降低,导致ηt工质循环热效率下降和汽门节流导致高压缸效率降低,从而ηoi汽轮机相对內效率亦随之降低,见附表2。 附表2,列出上述五台不同初参数、做功形式、调节方式300MW、600MW级机组50%工况考核试验结果,汽轮机内效率具有以下共性。 1)无论釆用节流或者喷嘴调节汽轮机,中、低压缸效率均可以达到额定工况设计值。 2)高压缸效率,节流调节的汽轮机可以达到85%以上。喷嘴调节的汽轮机只能达到80%以下,二者高压缸效率相差5个百分点。 3)ηoi汽轮机相对內效率,节流调节的汽轮机可以达到90%左右,喷嘴调节的汽轮机只能达到87%左右。二者相差约3个百分点。 1)二者之间的差别如图3.1、.3.2所示。其中,图3.1是汽轮机两种调节方式热力过程在h~S(焓~熵)图中的表示。做功与阀门节流损失(指理想过程),在过程线1~2(设阀门节流为零)是节流调节方式汽轮机。过程线1,~2,,是喷嘴调节方式汽轮机。 其一,喷嘴调节等焓节流造成的损失为:理想焓降(做功能力)相对节流调节1~2过程线段长度减小(△Hi>△Hi,)。 其二,喷嘴调节等焓节流熵S3>S1,损失大小为:S1~2~1~1,~2,~S3~S1所围成的面积,其损失直接添加在工质循环热效率,造成热效率下降,bg供电煤耗率上升的结果。 图3.1 节流与喷嘴调节热力过程 图3.2 喷嘴调节三缸、调节级效率与流量 其三,依据《汽轮机原理》,喷嘴调节汽轮机变功况运行,调节级的特性: (1)机组功率越大,调节级效率越高,则调节级做功比率越小,高压缸效率越高。 (2) 调节级效率直接影响高压缸效率,这与调节汽门的开度、节流后的压损,调节级的进汽度、喷嘴组的加工、安装工艺等因素(表2.1,D列)有关。试验结果见附表4,序号9~11。 2)喷嘴调节汽轮机不同工况下,由于主汽门与调门开度的影响程度见附表3序号5-12、附表4序号6~11。 提高轮机进汽的主、再热蒸汽温度,属于提高ηt单位工质动力循环热效率范畴,对ηoi汽轮机相对内效率基本没有影响。分别提高10℃,汽轮机HR热耗率降低约0.5%。 以亚临界300MW、600MW级容量机组设计额定工况或者考核试验THA工况为例,设计bg供电煤耗率310g/kWh计(锅炉效率92%、厂用电率6%),主、再热蒸汽温度分别提高10℃,bg供电煤耗率将下降约1.6g/kWh。 既然是强调bg供电煤耗率,必须考虑到受不同地域和资源条件等因素的影响,在不同地域,既使是同类型、初参数、容量的汽轮机,设计额定或额定试验工况下,ηoi汽轮机相对内效率和ηt单位工质动力循环热效率已经达到设计值,但由于ηb锅炉效率和ξap厂用电率设计或者设计与实际不同,bg供电煤耗率亦大不相同。 1)机组额定功率,设计和考核试验。若锅炉效率94%、厂用电率4%。 (1)据附表1,G、H列和附表5,D、E列,序号7。亚临界300、600MW级汽轮机,实施通流改造之后,机组bg供电煤耗率分别为:298.9g/kWh和299.4g/kWh。 (2)实施通流改造并将主、再热蒸汽温度分别提高到600℃,附表5,D、E列,序号13,机组bg供电煤耗率分别为:289.2 g/kWh和290.1g/kWh。 2)若机组额定功率,设计或者实际ηb锅炉效率92%、ξap厂用电率6%。 (1)汽轮机实施通流改造并将主、再热蒸汽温度分别提高到600℃,附表5,D、E列,序号14,则机组bg供电煤耗率分别为:301.8 g/kWh和302.7g/kWh。 4 结束语 1)应用热力学及学科相关理论和数学逻辑与方法,把bg供电煤耗率与四个因素联系起来,突出主要矛盾,推导出(1-4)式之间的相互逻辑关系,并由表2.1分别给出影响四个因素的主要问题,可以为定性分析原因,定量计算效果,亦可供确定降低bg供电煤耗率的技术改造思路与方法,以及改造的措施与方案借鉴。 2)对现役或者实施改造的汽轮机组,只需把设计各种工况或对应设计各种工况试验所得到的数据,分别代入式(1-4),便可以校核设计值或设计与实际值,从而定量判断理论值与实际值的差距,分析出所存在的问题原因所在。式(1-4),其中ηoi汽轮机相对内效率和ηt工质循环热效率两个因素,对于相同初、终参数和类型与容量汽轮机组,以现在的气动设计与制造技术和热力学理论,实践证明,均可以达到设计值(见附表1),那么,既使汽轮机组无论安装在不同的地域,对机组HR热耗率的效果都是基本相同的。 3)但是,既然是强调降低bg供电煤耗率,那么不得不考虑ηb锅炉效率和ξap厂用电率高低与大小。由于不同的地域和资源条件等因素,其存在有较大差异,因此,最终bg供电煤耗率迥然不同。若设计或实际ηb锅炉效率偏低,ξap厂用电率偏高,既使是超临界参数机组,HR热耗率可以达到设计值,而bg供电煤耗率理论与实践也未必能达到期望值,主要矛盾的主要方面是ηb锅炉效率。 4)热力学理论创立至今,理论方面没有产生颠覆性突破,汽轮机组降低bg供电煤耗率,实践中岂能有颠覆性地下降。无论采用何种改造措施与方案,但仍然均脱离不了热力学基本理论。 贯彻与落实“经济高质量发展”,结合自身的实际,综合分析、系统地采取措施,可以取得较好的实际效果,技术经济性才能真正达到预期的水平。 =============================== 转载需注明原作者,并在首行标明以下信息 来源:汽机监督(ID:qijijiandu) |
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