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(航海笔记)三:检修主机填料箱,这方法不错,记录下工作过程!

 玫瑰花d1葬礼 2023-03-20 发布于河北

最近几天主机有出现毛病了,NO12CYL 填料箱漏油一场增加,一天大概漏掉1.5个立方,正常亮每天也就10升左右,由于航行在高纬度,冬季海况较差,不敢停下来检修,足足开了5天才到上海锚地,期间这油漏的让我心烦,心都在滴血,由于该缸吊缸周期已到,进行吊缸检修必然要更换填料箱内部各道密封元件,还好总算顺利完成,拆检发现填料密封元件刃口全部都磨耗过分,所以漏油这么异常。

我们的主机机型为老式传统机苏尔寿12RTA85C型低速柴油机,总共12个缸真不好伺候,任何一个缸运行异常都不能全速运转,所以日常保养非常重要,但是也很难做到面面俱到,机器毕竟就是机器毛病出来,真是很任性,尤其是这都20年的老机器。

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这不开航没几天,大管轮进行主机工况示功图检查时候发现主机NO7缸填料箱漏油超标每天漏油接近50升,尽管比上次那个漏油小很多,但是这种漏油会随着磨损越来越大的,如果漏到每天1个多方那就非常严重了,严重浪费润滑油,鉴于在航行中为了不影响船期,决定靠泊美国后在进行检修,一路祈祷千万别恶化,最后还算给面子,坚持到了美国。

考虑到新型曼恩主机更换填料箱不需要吊缸,就可以在曲轴箱里进行更换,就是位置及环境较差些,说明书也是这样操作的,所以肯定没问题,如下图:

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但是苏尔寿机型,说明书要求必须吊缸才能可以进行更换,我找到大管轮和机工长等几位商议后,考虑能不能不吊缸的前提下进行更换,幸运的的是机工长在同型号的船有更换的经历,所以我们决定借鉴相关经验进行作业。

由于该苏尔寿机型与曼恩机型填料安装位置稍不同,苏尔寿机型填料拆检更换必须在扫气室内进行作业,所以机工长自己加工一个托盘,方便进行剖分式填料箱外壳的支撑,如下图:

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然后可以打开该缸的扫气箱,我和机工长两个人进去就可以施工了,外面二管轮给我们俩配合递工具和相关备品,还好美国这边天气暂时不算热,在这个封闭场所里干活还不算热,就是周围油污太多,一身工作服又要报废了。

根据现场情况,我们拆下固定填料箱的一圈固定螺栓,由于该螺栓孔侧面有防撞塞取下塞子其塞子孔就和螺孔相通,找2个小卸扣和钢丝对称穿在填料箱对称螺孔内,盘车使活塞向下运动到下止点附近,对称拆下活塞下部固定锁紧螺栓,找2个合适的吊眼和卸扣、钢丝,穿好后就可以作为钢丝吊具支撑吊点。

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两边对称穿好后,慢慢想上盘车,就可以把填料箱总成从扫气箱机架上吊起,过程非常顺利,吊起一定的高度就可以准备在下面放置我们自己加工的支撑板了。

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放下支撑板,由于原先支撑板加工是忘记留定位销的避让孔了,所以发现这个问题后,机工长又重新割了个方形孔,这才可以放下去。

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吊起填料箱后,注意要取下下的面密封O-RING,并固定好不要掉到曲轴箱里,而且不要损坏给密封圈,坏了可没有办法换新,因为你套不进去。拆下固定剖分式填料箱的4个螺栓,就可以分解填料箱外壳,剖分式填料箱一分为二,每一半都非常重,废了好大的劲才移动到旁边。

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最后就可以拆下旧的填料密封件及弹簧,旧的铜质密封件刮油及密封槽几乎全部磨平殆尽,随时漏油量都会异常增大,更换全新的密封原件,并用专用样轨调整好各道环的间隙,方便外壳的顺利安装。

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一切就绪后,最后盘车到适当的位置就可以顺利安装剖分式外壳,4个螺栓固定好外壳,再次向上盘车吊起填料箱后,安装好O-RING涂抹上牛油,抽出支撑板工具,再次缓慢向下盘车,即可以顺利落座并固定一圈螺栓,齐活!

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该方法说明书确实没有提到,但是比吊缸更换要节省时间和精力,前前后后花费了不到两个小时,如果是吊缸的话至少要8个小时才能完工,尤其是在航行中若再次出现该情况,不吊缸就可以更换确实非常安全高效。

俗话说三个臭皮匠,顶个诸葛亮,再牛逼的人也不是万能的,办法总比问题多,团队协作在船上对轮机维修人员非常重要,遇到问题大家一起想办法,我作为轮机长时刻都要虚心学习,乐于听取同仁们各方面的建议,这对轮机部日常管理工作确实很重要!

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